永钢集团:精益改善多举措 降本提质显成效

永钢集团:精益改善多举措 降本提质显成效

  • 2022年02月24日 11:16
  • 来源:中国铁合金网

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  • 关键字:钢铁
[导读]永钢集团:精益改善多举措 降本提质显成效

中国铁合金网:2021年下半年,永钢集团共开展172项月度精益化项目评比,其中9项荣获公司级优秀项目,在全公司上下营造出自下而上、查漏补缺、精益求精的良好氛围。今天,让我们一起走进永钢生产一线,关注2021年12月精益项目成果。

5#连铸机低碳合金冷镦钢51B20菱变改善

2月22日上午,在永钢集团炼钢二分厂车间内,一根根火红的铸坯正有条不紊地被行车缓缓吊起,送往下一个工序。“通过一系列措施的实行,铸坯菱变比例降低了,质量也提高了。”永钢集团炼钢二分厂浇铸工艺工程师田飞说。

“菱变”是指在浇铸过程中,铸坯表面出现的一种质量缺陷。菱变发生率越高,产生的废钢越多,制造成本就越高。5号连铸机生产的铸坯规格变大之后,部分钢种生产过程中钢坯存在不同程度菱变现象。“通过对8-10月份生产的钢种菱变情况的统计分析,低碳合金冷镦钢51B20的菱变发生率最高。”永钢集团炼钢厂炼钢工艺主任工程师白晓路介绍道。

凡事预则立,不预则废。为了解决这一问题,炼钢厂成立了专项团队,明确了职责分工,通过对流程步骤和相关影响因子进行分析,确认菱变的要因,从设备功能精度标准化管理及连铸工艺优化等,对各影响因素进行改善。

如何对症下药,永钢集团专项团队首先把目光放在设备功能精度标准化管理上来。每个设备功能项目的精度都符合规定要求,才能开展工艺优化试验。6号连铸机的设备管理做得较为精细,所以5号连铸机就以6号连铸机的设备功能精度分解表为模板,对各设备进行梳理,创编了5号连铸机设备功能精度分解表。同时,永钢集团专项团队还每月根据精度分解表进行检查,输出检查报告。规范化的管理,为提高铸坯质量稳定性打下坚实基础。

“这个项目的前提是设备功能精度完好,重点是连铸工艺优化。”白晓路说,冷却强度优化是工艺改善的一个重要部分。为了找到合适的水量参数,他们团队反复试验、多次论证。实验过程中,永钢集团专项团队在保证正常生产功能和设备功能精度的前提下,假定一个不变量,调整其它的变量,以此重复,最终确定了现在的最优冷却水量。专项团队主动提高了冷却强度,通过增加二冷初始坯壳厚度,进一步提高抗钢水静压能力,减少了变形量。

经过团队一系列的努力,现在生产的坯型正直无菱变,铸坯内部质量也未出现变差趋势。整体提高了铸坯质量,降低了内、外部质量损失,提升了客户满意度和企业知名度。“5号连铸机低碳合金冷镦钢51B20菱变的改善,提高了产品成材率,实现了降本增效。”白晓路表示,下阶段将继续跟踪铸坯质量情况,并积极探索更多优化方案。

电炉出钢口堵塞精益改善

在永钢集团特钢公司电炉分厂车间内,火红的钢水正从电炉出钢口涌出。炼钢工艺技术员张锦鹏介绍道:“通过精益化改善,现在出钢口堵塞的情况越来越少了。”

在永钢集团电炉分厂一直有个难题,那就是电炉出钢口经常堵塞,浪费生产时间,影响生产进度。

针对现有问题,团队成员首先对已有的废钢耐材管控制度进行现场梳理,检查废钢池耐材,通过不同的方法,梳理出标准化流程,更新废钢耐材管控标准化制度。然后,团队根据对应流程寻找问题,对出钢口堵塞的情况进行全方面分析,最终得出五个原因,并安排专人负责,制定对策。

项目成员们在观察冶炼过程时,发现较大尺寸的废钢往往需要更长的熔化时间,若熔化不充分,在出钢过程中就容易堵住出钢口,造成出钢散流。

经过多部门联合商讨,永钢集团项目团队决定将大包余钢气割,改造有缺陷的渣盆,历时大半个月,终于成功地使废钢的大小均匀适中,这在很大程度上减少了出钢口堵塞情况的发生。

经过这一系列的举措,2021年下半年,电炉分厂出钢口堵塞频率大幅下降,降低了因出钢口堵塞造成的下渣风险,进一步提高了钢水质量。同时,降低了因出钢口堵塞而导致的生产误时,保证了生产的顺利进行。

下一步,永钢集团电炉分厂将会持续推动技术创新,计划在喷补设备安装流量计和位移传感器,适时引进出钢口自动清理装置等,提高作业效率。

来源:永钢集团

  • [责任编辑:zhaozihao]

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