中国铁合金网讯:3月份,股份公司本部综合铁钢比为0.828、钢产量154.2万吨,均创历史最佳,实现了效率、产量双提升。其中,原一钢轧总厂铁钢比为0.841,特钢公司铁钢比为0.509,分别刷新各自纪录。
长期以来,马钢坚持在降低钢铁料消耗指标的基础上,做好铁钢比的控制工作,追求极致效率和效益双提升。特别是进入中国宝武大家庭后,马钢降低铁钢比工作不断取得新突破,屡次刷新纪录。去年,马钢综合铁钢比为0.883,创历史最好水平。今年以来,马钢认真总结经验,对标先进企业,找差距、补短板,通过实施一系列有效举措,促进铁钢比持续降低。
抓铁钢界面,减少铁水温降
为有效降低铁钢比,制造管理部强化公司生产全工序协同运行,在减少铁水降温上狠下功夫。运输部和炼铁总厂按照公司总体部署,优化配罐模式,根据铁水实际产量,及时、高效地进行鱼雷罐配罐,在保证生产安全有序前提下,减少鱼雷罐运行数量,满足高效生产的需要,减少铁水温度下降。同时,制造管理部还会同运输部、资源分公司,针对去年8月以来实施的鱼雷罐加废钢项目,不断制定改进措施,巩固、提升效果。今年3月份,已经实现了鱼雷罐吨铁加废钢11.18kg,在创造添加量新高的同时,有力支撑了公司铁钢比的降低。
抓现场组织,提高生产效率
在炼钢单元,各单位通过继续探索新措施,严抓生产组织,强化阶段性、局部性的高效化生产,拉练提升生产节奏,不断突破炉机极限能力,减少转炉和钢包、铁包温降,降低转炉出钢温度,增加废钢加入量,促进公司综合铁钢比的降低。原一钢轧总厂通过开展铸机提速,增加连浇炉数,改变CSP铸坯厚度。长材事业部采取阶段型性停一座转炉生产,集中三炉生产,实现了极致高效化组产。同时,通过试验Φ155-180喇叭口型长寿命出钢口,降低了转炉出钢时间,提升了转炉生产效率,进一步减少现场温降,推动降低铁钢比。3月份,该事业部铁钢比为0.772。
在推进工艺改进的同时,制造部不断强化铁钢比管理,实施铁钢比“日跟踪、周汇报、月总结”管理模式,强化实时把控,及时对过程中出现问题进行有效协调管控。“制造管理部作为公司冷料组牵头单位,还根据市场变化情况,及时测算铁钢比的经济效益,发布各生产单位铁钢比经济效益和相关发热材料使用成本情况,协助现场调整用料结构,进一步降低生产成本,提升效益。”制造管理部产品一室负责人毛鸣告诉记者。
下一步,制造管理部将继续围绕阶段性目标,持续提升钢轧生产效率,并强化资源配置、精准施策,推进各项生产工艺和流程的优化,进一步降低公司综合铁钢比。
来源: 马钢家园
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