【中国铁合金网讯】今年以来,抚顺特钢第二炼钢厂的生产经营保持了良好运行态势,1-11月的钢产量超计划4.5%,返回钢使用量同比增长37.61%,钢锭检验一次合格率同比提高0.18%。
为完成全年生产任务,年初,该厂制定了以提升感应炉产量,增加返回钢用量,提升产品质量为目标的创新创效工作方案。生产中,他们深度挖掘感应炉潜能,通过优化感应炉烘烤方式,以天然气代替电能进行烤炉操作,减少冷停时间等措施,来降低生产成本,提高生产效率,取得了良好效果。此外,分厂还充分发挥感应炉金属料消耗少、贵重金属损失少的特点,利用自建的返回钢组池,按炉号对返回钢进行单独管理,并精准区分元素成份、含量,进而优化了感应炉配料。为增加感应炉产量,分厂将电炉品种向非真空感应炉转移,1-11月份共转移了460炉。
为了降低精钢材中的氮含量,提升精钢材产品质量,该厂与总工办、技术中心组成了项目攻关小组,对降低精钢材中的氮含量展开技术攻关。在项目攻关过程中,该厂多次组织召开工艺讨论会,技术人员从操作细节入手,结合生产实际制定了《提升精钢材质量攻关方案》。方案针对冶炼生产过程中涉及到的各工序、炉台情况,重新优化了相关岗位的操作工艺要点与注意事项,推进了标准化操作。他们还完善了监控跟踪机制,明确相关人员的分工,制定了项目的嘉奖考核机制,以鼓励技术人员、操作人员积极参与,献计献策,以切实提高精钢材产品质量。
为保证设备的稳定运行,减少备品备件消耗,今年以来,该厂加强了对设备点检及备品备件的管理工作,1-11月份的设备故障停机率同比下降了0.08%,备品备件采购费用同比下降了21.26%。
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