河北钢铁邯钢邯宝炼钢采用低碳锰铁代替电解锰铁等举措吨降低合金消耗量

河北钢铁邯钢邯宝炼钢采用低碳锰铁代替电解锰铁等举措吨降低合金消耗量

  • 2015年09月21日 09:44
  • 来源:中国铁合金网

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  • 关键字:锰铁 硅锰 铁合金 电解锰
[导读]中国铁合金网讯:河北钢铁集团邯钢邯宝炼钢厂把降本增效作为核心工作来抓,针对成本占大头的钢铁料和合金料消耗开展攻关。今年7——8月,该厂钢铁料和合金料吨钢消耗较上半年降低了13元,为降本增效创造了条件。
中国铁合金网讯:河北钢铁集团邯钢邯宝炼钢厂把降本增效作为核心工作来抓,针对成本占大头的钢铁料和合金料消耗开展攻关。今年7——8月,该厂钢铁料和合金料吨钢消耗较上半年降低了13元,为降本增效创造了条件。
 
降低钢铁料消耗,该厂创新工作思路,开展了“低碳钢浇余20%热回收”攻关。在保证产品质量前提下,将所有低碳钢炉次连铸浇余,全部在高温液态状态下回收至待钢钢包,使浇余中的含铁物料立即进入新的生产周期,仅此一项钢铁料消耗吨钢降低0.5公斤。强化钢渣回收管理,对所有钢渣进行二次磁选,保证含铁物料100%回收。优化转炉配吃大块钢渣工艺,针对含钢高的大块渣钢,采取运至偏跨进行落锤破碎和切割的方法,将纯铁料送至废钢间、小块含铁渣钢送至3号炉下直接配吃等方式,确保钢渣配吃吨钢达到20公斤以上。加强职工标准化操作,减少连铸大包浇余废钢。通过一系列措施,该厂钢铁料消耗同比上半年降低了2公斤,吨钢成本降本3元以上。
 
降低合金消耗量,该厂针对品种钢比例不断提高、合金料消耗增加的实际,按照新的成本指标,重新制定了降低合金料消耗保证措施。深入推进转炉碳脱氧工艺和转炉底吹攻关,降低转炉终点氧,实现低碳钢转炉终点氧小于800ppm比例达到85%以上。同时,生产IF钢时提高转炉出钢温度,降低RH升温用铝粒量,并在精炼LF炉后期采用铝线代替铝块,降低原料铝成本。对硅锰合金以及贵重合金铌、钒、钛成分,按照产品内控标准中下限控制,并采用低碳锰铁代替电解锰铁等举措,在保证品种钢合同兑现的前提下,吨钢降低合金料消耗10元。
 
此外,安排技术人员对重点品种生产跟班指导,并将重点品种原料成本与技术人员绩效挂钩,避免因质量问题造成成本损失,确保完成工序成本指标任务。(来源:新华网河北频道)
  • [责任编辑:Sophie]

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