【中国铁合金网讯】近日,从陕钢集团2019年2月份生产技术指标报表中获悉,汉钢公司轧钢厂2#棒线综合成材率为101.52%,在陕钢集团9条轧线中排名第一,创2#棒线投产以来月成材率最佳纪录。
落实指令提指标
2019年1月11日,公司党委书记、董事长武军强在汉钢公司二届三次职工代表大会暨2019年工作会上提出,“轧钢厂棒线成材率要确保达到100.6%以上,力争达到101.00%。”对此,轧钢厂棒线车间不断自我加压,找齐短板,分类施策。着力在切损上下功夫,针对各规格特点制定切损要求,每天对1#、2#飞剪及冷剪切损长度进行测量,及时调整飞剪参数,同时称重统计每天切损重量,分析原因,通过各班组的不懈努力,2月份切损率较元月份降低0.28%。
紧抓负差“牛鼻子”
棒线负差值提升是提高成材率的有效途径。为此,车间紧抓负差这一“牛鼻子”,通过组织开展负差值攻关活动、对关键岗位进行奖优罚差、每天通报负差值完成情况等举措,在车间内形成了你追我赶的良好氛围,全月负差绝对值较元月份提高0.12%。
线差控制一石“三”鸟
2#棒线承担着小规格切分轧制的全部重任,操作难度大,实际成材率低,负差难控制,线差差异大。针对以上问题,车间不等不靠,主动出击,派专人在冷床上监护切分轧制线差控制,随时调整,力求达到倍尺“四根”或“三根”钢一样长,努力做到“0”误差。随着车间要求的提高,调整工工作标准大幅提高,线差控制现已基本实现“0”误差。
“在切分轧制中,只有把线差控制好了,成材率、负差值、定尺率才能全部提升,这种一石‘三’鸟的效果,我们必须认真抓好。”车间技术员小王掷地有声地说。
中废降低功不可没
“中废降低,我们安全才能有保证,轧线才能顺行,成材率才能提高。”棒线车间负责人说道。
生产过程中,棒线车间始终秉承“停机就是事故”的理念,想方设法降低轧制中废,全力推进标准化作业、标准化料型、安全标准化等,把中废对轧线的影响降到最低,进一步提高成材率,全月中废较元月份减少8%,对成材率的提高可谓是“功不可没”。
通过一系列措施的实施,2月份轧钢厂2#棒线成材率为101.52%,进入全国先进水平行列。
(转自中国冶金报)
- [责任编辑:王可]
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